强盟公司通过对原有生产工艺流程及设备性能准确把握的基础上,及时汲取节能新技术、新设备的先进技术,采用新工艺、新设备进行节能技术改造,投入技改资金440万元,实施谐波滤波及无功功率补偿改造、结晶干燥电改导热油改造,深度负压冷却塔及水系统改造、空压机空压系统改造、冷水空调等多个项目,取得良好的节能降耗效果,提高了企业经济效益。详述如下:
一、投资技改,技术节能。
1、结晶干燥电改导热油加热技术改造,利用余热,实现吨产品节电约35Kwh的节能目标,本年度节电85万Kwh。2、空压机系统技术改造,以降低空压机负荷为目的,主要有:(1)、将输送次数由原来的两次改为一次,在房顶加料仓靠自重流下。(2)、将空压机输送改为罗茨风机输送。(3)、将工频空压机改为变频空压机。实施后可以将目前三台空压机运行降低到一台空压机运行,实现吨产品节电55Kwh(年度节电135万Kwh)的目标。3、水系统改造及冷却塔改造,以降低冷冻机运行时间及负荷。(1)、将普通冷却塔改为负压深冷冷却塔,并将冷却塔风机改为变频。(2)、水系统技术改造后,每年的11月-5月份不用开启冷冻机,从而实现吨产品节电68 Kwh(年度节电167万Kwh)。4、实施谐波滤波及无功功率补偿系统技术改造,提高电能使用效率,实现吨产品节电3 Kwh的目标(年度节电7万Kwh)。5、安装水冷空调,降低车间温度,以降低冷冻机负荷,实现节电。
二、提高产能,科学节能。
1、改造减速机、变速箱功能。将混料系统能力从2600公斤提升到3500公斤。2、改造MDO、CR热交换系统,同时更换具备新技术的冷鼓。3、改进MDO变速箱及皮带轮材质。4、优化TDO入口导辊主轴,增强抗拉能力。5、改进牵引切刀系统,将原来最宽宽度6700mm增加到7100mm。6、改进控制画面及软件。7、改进生产工艺。将薄膜的宽度由原来TDO出口宽度6800mm调整到7200mm,在确保产品质量的前提下逐渐升速,计量泵由原来的60rpm升到70rpm。从而实现产能提升15%,实现单位电耗下降1.5%左右(产品电耗下降12 Kwh/吨,年度节电29万Kwh)的目标。
三、改进流程,节约用电。
实施能耗分工序、流程计量并控制、避峰用电,从而实现节电。通过上述节能改造项目的实施,预计强盟公司可实现节电420万Kwh/年,创造了社会效益。按平均电价0.7元/度计算,预计本项目节电为企业降低生产成本294万元/年。由于本项目实施后生产线产能的提高,预计年内可增加产量3000吨,增加销售值4000万元,税利600万元,为企业创造良好的经济效益。
强盟公司本节能降耗项目被列为温州市重点节能降耗技改项目,并通过市经贸委组织的专家组验收。
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